科学技术是第一生产力。临沂市公路局在327国道费县西至平邑段改建工程中,把科技创新作为 一项提高科技含量、加快建设步伐、保证施工质量的重要工程来抓。针对雨季施工情况复杂,桥涵多、 工期短、任务重等特点,与山东省交通科研所联合进行科技攻关,采用新工艺、新技术,使沥青混凝 土级配得到优化、半刚性基层裂缝及桥涵台背回填质量得到有效控制,风化料换填路基等施工技术难 题得到解决,节约资金548万元,真正偿到了科技创新的甜头,本应三年完成的工程一年顺利完工。
327国道费县西至平邑段改建工程全长48公里,按一级公路标准建设,路基宽28米,路面宽24 米,双向四车道,设计时速每小时80公里,工程总投资1.9亿元。
1 沥青混合料级配优化
327国道改建设计两层沥青混凝土面层,厚4cm+6cm。施工中,与省交通科研所联合,以实验 室人员及技术尖子组成5人QC小组,根据国道沿线现场原材料有针对性地对面层混合料级配优化进 行了攻关研究。采用新规范,借鉴SUPERPAVE研究成果,历经数次试验,确定了AC—20C型及AC —13C型目标配合比、生产配合比、验证配合比。经试验路段铺筑,进行施工工艺与体积指标的验 证,最终确定生产配合比,全段大面积采用。经测算,全路段节约沥青836吨,矿粉4180吨,节约资 金418余万元。沥青路面结构的优化,使沥青面层高温车辙及低温裂缝得到有效控制,降低沥青路面
透水性且提高抗滑性,延长了路面使用寿命,提高了社会效益和经济效益。
2 半刚性基层裂缝控制
327国道改建设计三层水泥稳定粒料基层,每层厚16cm。上基层采用水泥稳定碎石。针对当地 丰富的沙、碎石资源,进行了水泥稳定碎石掺砂作为上基层研究。通过实验室多组配合比数次试验, 对水泥剂量、粉料含量、基层养生等深入研究。确定适宜的水泥剂量控制范围为5.0%—6.0%;择定 了天然砂与人工砂(石屑)的含量,适宜的天然砂掺量为15%,这样,可有效减少因细粉多而产生的裂 缝;基层全部用稻草帘覆盖,洒水养生并加强交通管制,直到上层施工,最少不低于7天,通过水泥 剂量、粉料含量、基层养生控制,既合理利用了当地资源,又提高了基层强度和整体稳定性,减少基 层裂缝产生。经测算,15%天然砂代替石屑6.5余万方,仅材料价差节约130余万元。同时从根本上 解决因工期紧造成的石屑加工不足问题,为工程顺利施工提供了有力保障。
3 桥涵台背回填质量通病控制
327国道改建战线长,有大中桥5座,小桥涵85道,地点分散。在桥涵台背回填中,全部采用 砂掺碎石(含量40%),经实验室配比验证并严格控制砂、碎石级配。采用水稳拌和 设备厂内拌和,填料级配良好、拌和均匀、渗水性好;用车辆运输至各地点,方便灵活,随拌随用,回填严格按技术规范施工,碾压不到位处采用振动夯 夯密实,提高回填质量。采用厂拌砂掺碎石台背回填,既能充分利用当地丰富的砂、石资源,又不 受施工环节制约,确保回填质量,有效控制桥(涵)头跳车这一质量通病。
4 路基采用风化料换填
327国道改建有25公里老路拓宽改造,23公里新改线。针对沿线土质、地质情况复杂,老路加宽 易产生纵向裂缝等问题,根据实际对老路加宽段的老路肩、边坡、边沟松土全部挖除,并做成向内倾 斜的台阶,分层填筑;对老路边沟淤泥及路基湿软地段全部进行清除,填方路段先清表30cm,采用当地丰富的风化料换填,并分层压实,确保了路基 的稳定。327国道全段到异地山岭开采风化料41万方,比就地取土节省耕地300余亩。所取风化料均 是在山岭凸出的零乱地,通过取料整平使之连成片,利于老百姓耕作。路基采用风化料换填,既保 护了生态环境,又节约了耕地,同时确保了雨季路基施工质量是路基工程顺利施工的根本保障。
327国道费县西至平邑段改建,比计划工期提前两年实现了竣工通车,凝结了广大工程决策者和 建设者的心血和汗水,凝聚了当地党委、政府的大力支持和人民群众的无私奉献。真正体现了科技创 新,对加快公路建设步伐,保证施工质量的强大动力。
工程建设机械2006.NO.3